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養豬場汙(wū)水處理設備

時間:2019-11-21 13:54:47瀏覽量:269

致清和(hé)主營:地埋式汙水處理(lǐ)設備、溶氣氣浮機、淺層氣浮機、工業汙水處理設備、養殖汙水處理設備、MBR汙水處理設備、屠宰汙水處理、汙泥脫水機、帶式壓濾機、電鍍汙水處理一體機等。

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一.概述

  養豬場汙水主要包括豬尿(niào)、部分豬糞和豬舍衝洗水,屬高濃度有機汙水,而且懸浮物和氨氮含量大。這種未經處理(lǐ)的汙水進入自然水體後,使水中固體懸浮(fú)物、有機物和微生物含量升高,改變水體的(de)物理、化學和生物群落組成,使水質變壞。汙水中(zhōng)還含有大量的病原微生物將通過水體或通過(guò)水生動植物進(jìn)行擴散(sàn)傳播,危害人畜健康。為(wéi)了做到經濟效益、社會效益和環境效益的三者(zhě)有(yǒu)機結合,使企業走可持續(xù)發(fā)展的道路,須對其汙水 進行有(yǒu)效的治理。

  二.進出水水質

  根據養豬場的清糞方(fāng)式,結合以往的養殖汙水處理經驗,得養(yǎng)豬廠汙水的進水水質。

  序號

  項目

  常規(guī)值

  1

  CODcr ( mg/l )

  5000-15000

  2

  BOD5 ( mg/l )

  2000-8000

  3

  SS ( mg/l )

  1000-3000

  4

  氨氮( mg/l )

  400-900

  5

  Ph

  6~9

  出水水質達到《畜禽養殖業汙染物排放標準(zhǔn)》( GB)。具體數據見下表:


     序號

  項目

  標準值

  1

  CODcr ( mg/l )

  400

  2

  BOD5 ( mg/l )

  150

  3

  SS ( mg/l )

  200

  4

  氨氮( mg/l )

  80

  5

  總磷( mg/l )

  8

  6

  Ph

  6~9

三.處理工(gōng)藝的選(xuǎn)擇

  養豬場廢水處理方法可(kě)簡單地歸(guī)納為(wéi)物理處理法、物理化學處理(lǐ)法、化學處理法和生物處理法,應用*廣泛的是生物處(chù)理法,即主要通過微生物的生命過程把汙水(shuǐ)中的有機物轉化為新的微生物(wù)細胞以及簡單形式的無機物,從而達到去除有機物的目的。

  人妻中文字幕乱人伦在线參考國內比較成(chéng)熟可靠的處理工藝,認為要做好本項目的汙(wū)水處理工程,須體現技術上的先進性、經濟上的效益性和環境上的生態性,同時要考慮較低的運行成本,避免建成後因為運行(háng)費用過高而導致養殖成本提高,降低養豬場(chǎng)的(de)整體效益。

養豬場廢水的主要特征(zhēng)是:有機物濃(nóng)度高、懸浮物多、色度深,並含有大量的(de)細菌,因含有大量(liàng)動物的(de)屎尿而使Nspan-N濃度很高(gāo)。廢水中的汙(wū)染物主要以固態、溶解(jiě)態存在的碳(tàn)水化合物形式存在,使廢水表現出很高的(de)BOD5、CODcr 、SS和色度等,汙染物可生物降解性好,此外廢水中含有大量的(de)N、P等營養物質。廢水中的固體殘渣主要為有機物質(zhì),如不(bú)進行有效固液分離,就會(huì)給後續處理帶來困難,增加處理負荷,影響處理效(xiào)果。因此(cǐ)在工(gōng)藝上須強化預處(chù)理(lǐ)。采用物理方法作為(wéi)強化預處理(lǐ)工藝(yì),對廢水進行固液分離是降低有機(jī)物負荷*有效方法,物理方法占地麵積小,處(chù)理效率高,不受負荷、水質、溫度等其它條(tiáo)件(jiàn)影響(xiǎng),不對環境(jìng)造成二次汙染。

  國內外多年的實踐證(zhèng)明,對於易生物降解的有機廢水,生化處理是*為有效和經濟的處理技術,包括厭氧、好氧技術和穩定塘等。對於濃度較高的有(yǒu)機(jī)廢水單獨(dú)的厭氧處理(lǐ)一般不能夠達到處理要(yào)求(qiú),單獨的好氧處(chù)理運行費用高,厭氧(yǎng)―好氧串聯工藝結合了厭氧處理工藝和好氧處理工藝的優點(diǎn)而避免了各自的缺點,厭(yàn)氧處理工藝(yì)能耗低、汙泥產量低,負荷高,但出水不達標;好氧處理工藝出水水質好,運行穩定,但(dàn)需(xū)能耗,汙泥產量較高。因此厭氧―好氧串(chuàn)聯工藝在能耗(hào)、投資、處理成本和治理效果方麵都具有較大的(de)優越性(xìng)。我(wǒ)們根據廢水的水質特點及(jí)種豬(zhū)場具體條件,結合多項工程的成功經驗,本著投資(zī)省、運行費用低、操作管理方便的原則,確定了UASB厭氧―改良SBR―消毒―兼性塘處理工藝(yì)。

圖(tú)片1.png

 四.工藝流程說(shuō)明

  廢水首(shǒu)先經過(guò)篩濾池預處理,篩濾池分二格,分別安裝篩濾裝置,篩濾(lǜ)裝置采用100目不鏽鋼絲網過(guò)濾,可去除廢水中絕大部分固體物質(zhì),從(cóng)而減少後續工藝的處理負荷(hé)。同時靠出口一端池底設砂(shā)濾裝置,在池(chí)交替(tì)使用時濾幹積水。篩(shāi)濾濾出的固體殘渣(zhā)每天人工清理外運與糞渣一起處理。篩濾(lǜ)池出(chū)水經提(tí)升泵進初沉池,初沉池分(fèn)四格,廢水在初沉池(chí)內進一步分離出細小顆粒(lì)(如糞便、飼料等)。在初沉池進(jìn)口投加(jiā)石灰乳溶(róng)液,一方麵,投(tóu)加石(shí)灰改善廢水的沉降功能,使廢水中的膠體物質發生電(diàn)中和形成絮體,使微(wēi)小顆粒能共同沉澱下來,在(zài)初沉池分(fèn)離;因廢水(shuǐ)排(pái)放量有波動性,為保(bǎo)證後續處理單元的連續穩定運行,廢水經初沉池後進(jìn)調(diào)節(jiē)池進行水質水量(liàng)調節。調節池(chí)的水緩慢地連續均勻加(jiā)入處理係統,減少對係統的衝擊負荷。 調節池出水經提升泵進入UASB卓(zhuó)效厭氧池、改良SBR池二級處理(lǐ)工藝,UASB卓效氧池內,廢水中蛋白質等大分子有機物質在厭(yàn)氧菌的作用下首先分(fèn)解成小分子物質,小(xiǎo)分子物質部分降解成CH4等物質,厭氧池出水自流進改良SBR池進行生物氧化。改良(liáng)SBR池在運行方麵兼曝氣、沉澱一體,其工藝過程分五個階段(duàn),即進(jìn)水階段、反應階段、沉澱階段、排水階段、待機階段,在處理效 果方麵集中了好氧氧化與消化―反消化功能,可同時去(qù)除(chú)廢水(shuǐ)中COD及Nspan―N。為加強SBR池消化―反消化功(gōng)能,在池內安(ān)裝(zhuāng)潛水攪拌器,在SBR池靜置階段開啟(qǐ)攪拌機,從而更利於(yú)消化―反消化反應的進行。改良SBR池出(chū)水中含有微生物及病菌,為使(shǐ)出水中有害菌和微生物達到標準要求,在改良SBR池後設接觸消毒池,采用二氧化氯發生器對改(gǎi)良(liáng)SBR池出水進行消毒,殺滅廢水(shuǐ)中的有毒(dú)有害菌和微生物。接觸池(chí)出(chū)水進入現有兼性塘進一步淨(jìng)化。

  初(chū)沉(chén)池、調節池、UASB厭氧池、改良SBR池、二沉池所排汙泥進汙泥濃縮池。濃縮後的汙泥經汙(wū)泥泵輸送至汙(wū)泥(ní)幹化床,幹(gàn)化後幹泥餅外運,因汙泥是一種(zhǒng)很好的有機肥(féi)料,經(jīng)堆肥無菌處理後,亦可作為農肥出售。濃縮池上清液回流至(zhì)調節池。調節池提(tí)升泵安(ān)裝液位控製裝置,提升泵根據調節池內水位自動啟動與停機,從而(ér)不僅減輕操作(zuò)強度,而且起到了保護水泵的(de)作用。

  五(wǔ)、工藝技術(shù)特(tè)點(diǎn)

  本設計方案具有以(yǐ)下特點:

  (1)強化預(yù)處(chù)理:廢(fèi)水預處理是處理係(xì)統的關鍵之一,如不(bú)能及時、有(yǒu)效清理固體懸浮物,就會給後續處理帶來困難,增加處(chù)理負荷,影響處理效果。因此在工藝上須強化預處理,設計中采用濾網為(wéi)100目機械篩濾機(jī),以去除100目以上的(de)固體顆粒物,便CODcr、BOD5濃度大大降低,渣水分離後小於100目的懸浮物在初沉池進一步(bù)沉澱處理,再進入調節池進行水質、水量調節,通過沉澱處理後廢(fèi)水CODcr、BOD5又可很大程度降低,這樣通過強化預處理,不僅可大大降低(dī)CODcr、BOD5濃度,減輕後續工藝的處理負荷,還能防止固體物質對設備造成堵塞。

  (2)采用先進的厭氧生物淨化技術:厭氧(yǎng)池采用UASB厭氧結(jié)構,它既函括於複合式厭氧反應裝置的生化功能。複合式厭(yàn)氧反應裝置是上世紀八十(shí)年代由美國開發的新技術,其反應裝置上部為填料,下部為懸浮汙泥床,具有容積負荷高、運行穩定、耐衝(chōng)擊負荷、受氣(qì)溫變化影響小(xiǎo),所采用填料表麵積大,無堵塞現象,所生成性能優良的顆粒汙(wū)泥淨化效果好(hǎo),CODcr 、BOD5淨化效率可達(dá)到 80―90%,複合(hé)式(shì)厭氧反應裝置內設垂(chuí)直水流方向的多塊擋板以維 持反應器內較高(gāo)的汙泥濃度。擋板把反應器分成若幹上向流室和下向流室,上向流室比較寬,便於汙泥的聚集,下(xià)向流室比較窄,兩室之間(jiān)設導流板,便於將水送(sòng)至上向流室,使泥水充分混合。因而複合式厭氧(yǎng)裝置是厭氧中容(róng)積利用率的,即投資*省的一種形式。同時,因使(shǐ)用了三相分離器,廢(fèi)水中固液汽(qì)得(dé)以有效分離(lí)。

  (3)采用成熟可靠的好氧生(shēng)物處理技術(shù):本方(fāng)案采(cǎi)用的改良(liáng)型“序列間(jiān)歇式活性汙泥法(SBR)”工藝作為後續好氧工藝,能達到很好的處理效果,是目前(qián)高濃度有機廢水普遍采用的好氧處理工藝,是一種簡易、低能耗的廢水生化處理法。具(jù)有如下優點(diǎn):A、工藝簡單(dān),剩餘汙泥處置麻煩少,節約(yuē)投資。B、投資省、占地少、運行費用低(dī)。C、反應過程基質濃度梯度大,反應推動力大,效率高。D、耐有機負荷和毒(dú)物負荷衝擊,運行方式靈活,由於是靜止沉(chén)澱,因此出水效果好。E、厭(缺(quē))氧和好氧過程交替發(fā)生、泥齡短、活性高,有很好的脫氮除磷效果。基於該方法的上述(shù)優越性,使該(gāi)法在國內外的有機廢水(shuǐ)處理(lǐ)中,迅速的發展和應用(yòng)。它實際是活性汙泥法的演變和(hé)延伸,但運行較之更(gèng)為(wéi)靈活、穩定。

  (4)係統能耗低(dī),運行費用低:本方案加強了預處(chù)理及(jí)厭氧處理效果,使汙染在需能耗的好氧處理之前大大去除,從而減少好氧生化處理負荷,同時(shí)節省能耗。


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廢(fèi)水厭氧生物技術由於其巨大的處理能力和(hé)潛在的應用前(qián)景,一(yī)直是水處(chù)理(lǐ)技(jì)術(shù)研(yán)究的熱點。從傳統的厭氧(yǎng)接觸工藝發展到現今(jīn)廣泛流行(háng)的UASB工藝,廢水厭氧處理技術已日趨(qū)成熟。隨著(zhe)生產發(fā)展與資源(yuán)、能耗、占地等因素間矛盾的進一步(bù)突(tū)出,現有的厭氧工藝又麵臨(lín)著嚴峻的挑戰,尤其是如何處(chù)理(lǐ)生產發展帶來的大量高濃度有機廢水,使得研發技術經濟更優化的厭氧工藝非常必要。
內循(xún)環厭氧處理(lǐ)技術(以下簡稱(chēng)IC厭氧技術(shù))就是在這一背景下(xià)產生的(de)較高處理技(jì)術,它是20世紀80年代中(zhōng)期由荷蘭PAQUES公司研發成功,並推入國(guó)際廢水處理(lǐ)工(gōng)程市(shì)場,目前已成功應用於土豆加工、啤酒、食品和檸檬酸等廢水處理中。實踐證(zhèng)明,該技術去除有機物的(de)能力遠遠超過普通厭(yàn)氧處理技術(如UASB),而且IC反應器容積小、投資(zī)少、占地省、運行穩定,是一種值得推廣的廣泛厭氧處理技術。
厭氧處理是廢水生(shēng)物處理技(jì)術的一種方法,要提高厭氧處(chù)理速率和效率,除了要提供給(gěi)微生(shēng)物一(yī)個良好的生長環境外,保持反應器內高的汙泥(ní)濃度(dù)和良好的傳(chuán)質效果也是2個關鍵性舉措。
以厭氧接觸(chù)工藝為代表的第1代厭氧反應器,汙泥停留時間(SRT)和水力停留時間(HRT)大體相同,反應器內汙泥濃度較低,處理效(xiào)果差。為了達到較好的處理效果(guǒ),廢水(shuǐ)在反應器內通常(cháng)要停留幾天到幾十天之久(jiǔ)。
以UASB工藝為代表的第2代厭氧反應器,依靠顆粒汙泥的形成和三相分離器的作用,使汙泥(ní)在反應器中滯留,實現了SRT>HRT,從而提高了反應器內汙泥濃度,但是反應器的傳質過程並不理想。要改善傳質效(xiào)果的方法就是提高(gāo)表麵水力負荷和表麵產氣負荷。然而高負荷產生的劇烈攪動又會使反應器內汙泥(ní)處於完全膨脹狀態,使原本SRT>HRT向SRT=HRT方向轉變,汙泥過量流(liú)失,處理效果變差。 適應範圍:
處理技術從問世以來已成(chéng)功應(yīng)用於土豆加工、菊苣加工、啤酒、檸檬酸和造紙(zhǐ)等廢水處理中。1985年荷蘭應用反應器處理土豆加工廢水,容積負荷(hé)(以COD計)高達35~50kg/(m3·d),停留時間4~6 h;而處理同類廢水的UASB反應器容積負荷僅有(yǒu)10~15 kg/(m3·d),停留(liú)時間長達(dá)十幾(jǐ)到幾十個小時。
在(zài)啤酒廢水處理工藝中,技術(shù)應用得較多,目前我國已有3家啤酒廠引進了此工(gōng)藝。從運行結果(guǒ)看,工藝容積負(fù)荷(以COD計(jì))可達15~30 kg/(m3·d),停留時間2~4.2 h,COD去除(chú)率ηCOD>75%;而UASB反應器容積負荷僅(jǐn)有4~7 kg/(m3·d),停留時間近10 h。
對於處理高濃度和高鹽度(dù)的有機(jī)廢水,IC反應器也有成功的經驗。廢水COD約7900mg/L,SO42-為250mg/L,Cl-為4200mg/L。采用22m高、1100m3容積(jī)的IC反(fǎn)應器,容積負荷(以COD計)達31 kg/(m3·d),ηCOD>80%,平均停留時間僅(jǐn)6.1 h。 定做養殖場廢水處理設備 IC厭氧反應器 厭氧塔 更多養殖汙水處理方案請(qǐng)致電(diàn)人妻中文字幕乱人伦在线

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